2016年10月,刘明加入天喜集团被安排在厨电产品线,从事装配岗位。三年来,他凭着对工作的一腔热情以及认真和执着,从一名普通员工成长为拉线拉长兼夹具管理员,并对工装夹具进行了大胆的改革和创新。
三区二楼车间面积小、产线多,产品复杂、换线频繁,每条产线大约有15套左右工装夹具及设备,而且规格型号都不相同,有时两条拉线同时换线,再加上拉线员工流动性大等客观因素,每次换线最少需要半个小时才能找到对应的工装夹具,成为严重影响生产效益的瓶径工序。这个问题一直困扰着厨电的车间管理人员,为此事也曾多次召开专题研论会,但是普遍认为在车间内建一个独立夹具管理区域,困难很大,几乎是不可能的。
作为321线的拉长及夹具管理员,刘明凭着自己多年的生产实践经验、高度的工作责任感和那股子不服输的韧劲冲劲,在对产品工艺结构特性进行反复研究并多次对现场实地考察后,大胆提出了一个即实用又接地气的工装夹具管理好点子——将车间原有的夹具架改成封闭式上锁的夹具柜,派专人管理并进行设备台账登记,将台账明细贴在柜面上,使柜面台账与柜里夹具实物存放位置和数量相对应,这样就能让夹具管理人员准确快速找到所需夹具,也避免了员工乱拿乱放的混乱局面。
小小点子虽然觉得没什么技术含量,但足以证明他的智慧和创新能力及工作态度。经过改善后,产品换线时间从原来30分钟缩少到15分钟,生产效益提高10%,并间接保障了产品质量,杜绝了因工装夹具存放混乱造成碰伤产品和砸伤人安全隐患。现在你如果走进三区的装配车间,已经看不到散乱在外面的夹具和设备了,映入眼帘的是井然有序的流水线和宽敞的人行通道,车间环境舒适了,员工干活心情也愉快了,生产效率自然也就更高了。同时还使车间有限面积得到了充分利用,提高了单位面积产出和车间6S管理质量。
321线所在车间改善成功后,厨电产品线以此为样板车间,以点带面在整个产品线推广,对全公司夹具管理工作起到抛砖引玉作用。
改善是永无止境的,没有最好,只有更好,只有大胆改善才有进步,只有进步才能实现自己的目标。刘明正是用这种一想、二干、三成功的理念,一步一个脚印来实现自己目标,正是这种想干事,干成事的工作目标,让刘明为自己以人生道路上增添了一道亮丽的光环。
厨电研究院 钟国志
2019.8.18
