2018年是我们铝片生产线稳中有升的一年,也是断续深化改革的一年,在公司高层的正确决策下,经过我们铝片生产线全体员工的共同努力,在2017年基础上对设备进行进一步改造、产品工艺进一步完善,并积极探索开发了热轧3003、热轧8011等新产品;面对美国挑起的中美贸易战,对铝等有色金属加征关税,我们采取了狠抓产品质量、有效控制成本等措施进行应对,今年仍取得了较好的成绩。
1.产量方面的突破:2018年完成产量21000吨,比2017年增加1600吨,增幅9.38%,开发了新产品“镀铝圆片”并完成了950吨。
2.品质方面的提升:2018年深井综合成品率为55.5%,卷料综合成品率75.80%,分别比2017年提高1.4%和1.3%;全年成品合格率上升了1.12%,达98.6%;
3.技改方面的成效:通过对加热炉、熔炉工艺的细化管理与完善,板材的晶粒度全年处于稳定的状态;同时重视热轧乳化油净化处理、保持热轧、冷轧滚道及所有与板材接触的工具表面润滑整洁,对冷轧工段的工具及其流程作了进一步的梳理优化,板面的平整度明显提高,表面划伤现象明显减少,从而实现了退火后98%以上的片材可免检出货。
下面我着重介绍下铝业生产线在技改提升方面所做的主要工作。
首先,我们对熔炉、加温炉全部安装气流量计表,改进烧嘴的、进行阶梯式升温方式,使天然气能够充分燃烧。同时加强责任考核,对天然气使用责任人采取奖罚考核,熔炉单位投量节约用气7.25方/吨、加温炉单位投量节约用气1.17方/吨,全年共计节约天然气约231721方,直接节约燃料成本约75万元。
其次,将冷通机与剪床、二机联接在一起,把冷轧段使用的工具栏全面改进为分隔式推车,从而强制改变工人的操作方式;避免了板材上机后重复搬运及划伤,减轻劳动强度,淘汰不合理的剪床设备,不仅减少了16个岗位,还极大地改善了板面质量,板材的尺寸准确度也大幅提高,从而减少了浪费,退火后片材合格率直接上升到了98.5%。
第三,开发研制了自动接片机,投产后使单人冲床减少人工定额35%,自动冲床减少人工定额50%,仅在8—12月就节约了人工成本20余万元,不仅极大地提高了生产效率,减少了人为摩擦划伤的风险,还取得了明显的经济效益。
通过估算2018年的技改提升,使直接人工成本下降了约10%,即节省了40元/吨,节约成本约80万元。同时深井线综合出材率提高1.4%,卷料综合出材率提高1.3%,检片合格率提高1.1%,相当于单位生产成本下降了4%,人工成本得到有效控制,经济效益明显;订单完成率也大幅提高,且减轻了部分员工的劳动强度,改善了工作环境,员工队伍也更趋稳定。
2018年我们虽然取得了一定的成绩,但与同行业优秀企业相比还存在很大距离,尤其是同行业竟争越来越激烈,铝片生产都向自动化、高精度化的大热轧方向发展,周边地区已经有数家企业上了大热冷轧卷生产线,比我们传统小热轧生产的产品质量有明显的优势。因此我们必须充分利用自己小热轧的灵活性,成本较低的优势,力争在同类设备中把品质做到最好,才能努力拓宽自身的生存空间。
逆水行舟不进则退,抓质量、控成本,永远是我们工作的主题; 2019年我们将面临更大的机遇与挑战,创新才是我们前进的原动力。我们只有不断努力,不放松、不放弃,肯钻研、肯付出,才能向公司交出一份满意的答卷。
铝业生产线 王子钦
2018.12.18